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印刷機性能的改造技術

發表時間:2012/1/6 瀏覽:25320

標簽:印刷機 改造技術  所屬專題:模切設備專題

        對于一臺印刷機上電氣核心部件來講,寧肯一次性投入較大,避免日后經常故障帶來的麻煩。當然,如果對變頻器其它的品牌質量、性能指標有把握,也可以選擇,這樣可以節省一些。有了變頻器硬件以后,要設定其內部參數。就速度方面的參數來講,可將點動頻率設為2.5Hz,初始印刷速度25Hz,高速60Hz左右。以下以變頻器A540系列400V、11kW產品為例,描述一下它的具體接線及與舊型印刷機的改造連接,兩者線路如附圖所示,相關的注意事項如下。

    (1)原印刷機的主傳動裝置是電磁調速(滑差)電機、低速電機及離合器、制動器等機構都拆除不用,用一臺上海通太電機公司生產的變頻調速專用電機代替,該機11kW/380V自帶三相斷電制動器及冷卻風扇。原電機的安裝底座可以利用,原電機的皮帶輪也可拆下裝在新電機軸上。

    (2)因原主電機、低速電機已拆,所以配電箱內的接觸器KM1,KM2,KM3主觸點的接線可以拆除。將其余的可用觸點按照新線路加以利用,作為變頻器控制信號的開關觸點。因為原來繼電器的觸點可能會存在使用時間較長,接觸不良的狀況,最好予以換新。變頻器正向輸入端STF,反向輸入端STR,中速端RM,低速端RL,復位端MRS,公共端SD接線需將相關觸點串并聯進行組合,以滿足三段調速要求。

    (3)原有的電磁調速器ZLK-11也拆除,正好可以利用其安裝位置制作一個合適的調速顯示盒,利用一個1KΩ/ZW的繞線電位器接入模擬信號輸入端口——10E,2.5,用一只滿量程10V的直流電壓表并聯在2.5端,變換一下表盤內的指示單位,可指示變頻器的指令速度。

    (4)將變頻器內部的報警常閉觸點B、C連接端串入原控制線路KA1的串聯回路,使其動作后具有整機急停的功能。

    (5)控制主電機的接觸器KMa并接在原線路KA1旁。若有報警即釋放,斷開主電機回路,同時KA1常閉觸點閉合,復位變頻器,禁止輸出。冷卻風扇,電磁剎車的接觸器KMb線圈的連通有兩條支路,一是串入KMa常開觸點與KMa并聯,另一路是與電源之間串入盤車安全開關的常閉觸點。正常時該支路斷開,在需要手動搖車時,電源經過安全開關也使KMb通電,剎車松開可搖車。

    (6)變頻器的安裝位置有兩種方式。一是另外制作一只控制箱,放置在飛達輸紙板下部適當位置,另一種是如果控制柜離墻或柱子較近,可交將控制箱固定在墻或柱上,通過線束穿管與原控制柜連接。

4.結束語

        經過以上步驟,筆者成功改造了一臺舊式J2205單張紙雙色平版印刷機,改造后機長反映速度穩、調速準、高效節能,維修人員也感覺可靠性高,幾乎不需格外維護。我們實際測量了改造前后印刷機生產時所消耗的電流,做出比較測算,得出至少節能30%以上的結論。如附表所示:以每天生產20小時,1年以280天計算,一年可省電16800kWh,以每千瓦小時電0.7元計,一年僅電費就可省下11760元,此外,以前低速離合與制動使用的電磁離合器由于工作環境差,易損壞。以每年更換4個,每個250元計,又可節省1000元。我們購買變頻器花費7800元,變頻電機8000元,加上所需的一些電線、繼電器等總計約16000元。投入與產出一比,不到一年半就可收回全部投資。當然,這還不包括改造后生產率提高,印刷品質量改善所帶來的間接效益。


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